春季生产以来,华东石油局延川南煤层气田一方面根据季节销售变化特点,密切与下游客户沟通联络,保障销售畅通;一方面积极开展高产井稳产和低产低效井扶躺、调层、氮气泡沫压裂、冲击波解堵等措施增产,产量上线运行,日销量比年初上升了7万多方。到4月24日,年累计销售过亿方,为完成年度销售任务开了一个好头。
冬季供暖季是天然气市场需求的黄金期,供暖结束,市场将会产生较大波动。由于煤层气井排采“连续缓慢”不能关停、调峰能力弱的特点,一旦销售量锐减,部分井只能放空燃烧。针对这一情况,销售人员一方面提前谋划,供暖期开始就谋划供暖结束的销售保障事宜,通过多次沟通与磋商,与两家下游客户签订淡季战略销售协议。另一方面,密切跟踪,快速应对。3月中旬供暖结束后,销售人员密切关注两家客户下游销售情况,根据市场变化及时调整销售份额。4月4日,中油中泰下游客户管道采空区发生塌陷,管线变形整改,气量需求量骤减近10万方/天,针对这一突发情况,销售人员迅速赶往现场了解情况,并及时汇报给局销售中心,通过与山西国化沟通增加销量10万方,实现销售双出口的灵活调节,保障了销售平稳运行。
在老井稳产上产方面,采用分类管理,保持降压上产态势。一季度高产井井数增加至311口,占气田产量75%。58口井通过精细调控,稳产态势确立。23口高产潜力井通过缓慢降压,平均单井上产260方/天,达到2070方/天;124口中产井通过降压上产,调整套压释放产能,上产5万方/天,新增千方井42口。
为提高产气井工作时效,技术人员加大井下作业防腐、防垢、防偏磨、防煤粉“四防”维护力度,通过气井“个性诊治”,超前预警,形成以阴极保护防腐、自循环洗井治煤粉、上提泵挂综合治理等为主的9项采气工艺技术配套取得实效,形成煤层气井偏磨跟踪、卡泵预警等异常井况诊断方法以及长冲程低冲次调参、快速洗井等抢救对策,做到及时识别、快速响应、措施有效,一季度共抢救恢复生产井177井次。
为提高产气井扶躺复产效率,一方面加强作业力量,作业维护队伍由5支增加至10支,严格对作业维护队伍技术力量和施工能力实行考核准入。另一方面,加快设计准备和施工运行衔接,根据气井停趟前产量分类排序,高产井优先准备,合理压缩放套压作业准备周期,跟踪进度及时完成设计准备,生产异常井加快扶躺复产,一季度扶躺40口井。三是优化扶躺井复产排采制度,重新启抽后专人跟踪,加密监控,及时调整,加快产量恢复,扶躺的70口井累计恢复产量6万方/天。
在低产、低效井措施增产方面,通过低效井主因认识和措施针对性进一步明确,实施的12口氮气泡沫压裂井投产以来,7口井效果明显,平均产量1317方/天,平均单井增产1093方/天,增加千方井6口,其中3口增产1000方以上。4口井冲击波措施解堵实施以来,三口井产量超过500方/天,其中延6井达到1600方/天。
在煤系气藏动用方面,12口调层井压裂投产以来,产量已升至55000方/天,平均单井产量超过3900方/天。
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